在我國銅礦選礦設備工作地區(qū),常與格子型球磨機配套的分級設備為螺旋分級機,規(guī)模稍大一點的銅礦選廠配套的分級機臺套數(shù)較多,在對球磨機的礦砂進行分級處理過程中常見問題有以下幾種:
受減速器技術水平限制,螺旋分級機傳動部設計過于復雜,一些型號分為3級減速:第1級為減速器,第2級為大小直齒輪,第3級為大小傘齒輪。傳動部分為雙聯(lián)單驅(qū)動,即1臺電動機和1臺減速器帶動兩聯(lián)螺旋分級機,傳動部安裝找正復雜,偏差較大,難以達到銅選礦設計標準。還存在的問題有水平軸線發(fā)生傾斜,減速器振動大,內(nèi)側聯(lián)分級機負荷大故障多等。由于分級機無備用設備,出現(xiàn)意外情況時,直接影響選銅作業(yè),需對分級設備進行升級改造。
改進方案
選用SEW系列減速器,該減速器傳動比i=92.42,許用轉(zhuǎn)矩為18000N.m,使用系數(shù)為1.62。將減速器擺放在2個傘齒輪的外側。減速器底座和地腳螺栓受到大傘齒輪的反作用力,方向向上,雖沒有受壓狀態(tài)好,但可以正常運行。
改造效果
改造完成后,減速器空載和負載運行平穩(wěn),溫度最高為36度,在正常范圍內(nèi),選礦作業(yè)生產(chǎn)連續(xù)運行數(shù)月各部件無異常情況。改造前選銅球磨機3個月的平均故障率為0.13%,選礦規(guī)模越大,平均故障率越高。改造后磨機運行故障率幾乎為零。
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