工作原理:
用新式分層給煤裝置代替老式閘門式重力煤斗,分層給煤裝置是用
機械篩分的辦法,將原煤在由給煤滾筒出口落向爐排時,先經(jīng)過一個篩分結(jié)構(gòu),篩子在安裝時與爐排形成一個夾角,顆粒煤的滑落方向與爐排轉(zhuǎn)動方向在一定程度上成反方向。經(jīng)過篩條使之形成的間隙上小下大,使不同粒度的煤,在經(jīng)過篩子落向爐排時,造成時間差與位置差,再結(jié)合爐排的轉(zhuǎn)動便形成了上小下大,層次分明的、疏松的煤層結(jié)構(gòu)。大塊在下,中塊在中,煤末在上,風(fēng)容易透過,呈半沸騰狀態(tài)燃燒,從而使煤燃燒更完全以達到節(jié)煤、節(jié)電、增氣效果。
運行優(yōu)點:
1)基本不用撥火,減輕了司爐工的勞動強度,改善了工作條件;
2)鍋爐出水升溫快,能適應(yīng)負(fù)荷聚然變化的需要;
3)鼓風(fēng)機、引風(fēng)機負(fù)荷降低,減少了電耗;
4)排放的煙塵黑度降低,改善了大氣環(huán)境質(zhì)量;
5)空氣過剩系數(shù)降低,減少了排煙熱損失和爐膛內(nèi)不完全燃燒熱損失;
6)由于大煤塊在下,爐排漏煤量減少,并且煤屑在穿越煤塊和爐排泄漏時,經(jīng)過了一段時間燃燒,含碳量降低,減少了機械不完全燃燒熱損失;
7)改造后的正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐對煤種適應(yīng)性較強,對發(fā)熱量和揮發(fā)份較低的煤種也能適用;
8)改造后的正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐,由于火床短、到擋渣器處早已是無紅火的爐渣,延長了擋渣器的壽命;
9)安裝維修簡便,以爐排主動軸牽引,不增加動力設(shè)備;只需把原煤斗卸下,在其位置上即可安裝節(jié)能煤斗。
使用效果:
1、鍋爐接帶負(fù)荷性能大大提高
未使用分層式給煤裝置的正轉(zhuǎn)鏈條爐,在煤種不良的情況下,一般都達不到額定負(fù)荷,燃燒工況極差,煤在爐內(nèi)不能得到充分燃燒,爐渣含碳量高,浪費嚴(yán)重,鍋爐效率低。安裝分層裝置后的鍋爐,由于煤層疏松,通風(fēng)性能增強,燃燒充分,爐膛火焰均勻,爐膛溫度提高,又加快了煤的著火燃燒,使煤在爐內(nèi)燃燒形成良性循環(huán)。
2、提高了鍋爐效率,節(jié)煤效果十分顯著
鍋爐熱效率的高低取決于它五種熱損失的大小,它們是:
①排煙損失;
②化學(xué)不完全燃燒損失;
③機械不完全燃燒損失;
④鍋爐散熱損失;
⑤灰渣物理顯熱損失;
其中①和③是鏈條鍋爐熱損失中最大的兩項,它們占鍋爐熱損失的90-95%,分層煤斗把這兩項損失降到了接近零。
3、鍋爐燃燒系統(tǒng)的設(shè)備故障大大減少
正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐故障主要在出渣機上,改造后原加煤斗這套設(shè)備已拆除。它的故障也就不復(fù)存在了。由于火床短,到擋渣器處早已是無紅火的爐渣,延長了擋渣器的壽命,因漏煤量少,擋渣器又不易燒熔折斷,爐排卡死及出渣機故障的頻率顯著降低。
4、鍋爐配風(fēng)合理,不燒正壓
鍋爐房環(huán)境衛(wèi)生大大改善、司爐工人勞動強度亦減輕,改造后鍋爐煤層透風(fēng)性能好,需要的助燃風(fēng)量大大減少。鍋爐在額定出力,蒸汽參數(shù)達標(biāo)的情況下,爐膛能保持負(fù)壓運行,使鍋爐房環(huán)境大大改善。鍋爐火床短且平整燃燒工況好,司爐工完全擺脫了用鐵把拉火以及爐前堵煤現(xiàn)象,減輕了勞動強度。
5、鍋爐煤種適應(yīng)性能增強了,為燃用低質(zhì)煤、統(tǒng)煤、降低煤價創(chuàng)造了條件
正轉(zhuǎn)鏈條爐要求煤的低位熱值Qa必須在209O0kj,kg(5000kcal,kg)以上,揮發(fā)份Vy在25%以上,而這兩項指標(biāo)又是決定煤價格的主要因素。改造后的爐子Qa可降到18855kj,kg(4500kcal,kg),Vy可降18%左右,甚至更低些,這樣爐子對煤種的適應(yīng)性強了, 粗糧 、 細(xì)糧 都可吃。為降低成本,提高鍋爐供汽的經(jīng)濟效益奠定了堅實的基礎(chǔ)。