合金包芯線機組,實芯純鈣包芯線機組,線機組,海旭重工
機械布料系統(tǒng)改造
CXZ-2型包芯線機優(yōu)化改造前,粉狀合金芯料的供料方式采用非同步螺旋布料系統(tǒng),由1臺3 kW電機拖動,在設備布料系統(tǒng)上方有一個敞開式料斗,靠人工將粉狀合金芯料抬到料斗上,再倒入料斗中。因此,職工的勞動強度相當大,而且粉塵污染非常嚴重,車間里的職工均須戴著防塵面罩才能工作。為此,根據(jù)沙漏原理,自主設計了密閉式自振自流布料系統(tǒng),該系統(tǒng)不需任何動力拖動,靠設備運行時的自振自流布料。隨后,又對原設計進行了修改完善,采用兩級漏斗布料。一級漏斗為密閉式合金粉料周轉罐,采用螺桿錐閥控制合金粉料供料流量;二級漏斗固定在設備的布料系統(tǒng)上,密閉式合金粉料周轉罐與二級漏斗的連接設置了密封裝置,避免了粉塵污染。布料口采用蝶閥控制,既有效地解決了合金芯料氧化后的板結與棚蓋現(xiàn)象,又方便地控制了布料流量的大小。實踐證明,由于采用了密閉式合金粉料周轉罐自動布料(可用電動葫蘆將密閉式合金粉料周轉罐吊到設備的布料系統(tǒng)上定位放置),減 輕了職工勞動強度,使整個生產(chǎn)線上減少了3個重體力操作崗位,還有效地消除了粉塵污染。
此項改造產(chǎn)生的經(jīng)濟效益有兩項:一是無動力拖動,可節(jié)省1臺3 kW電機的能源消耗。按兩班工作運行,每班有效工作時間為7 h計算,經(jīng)濟效益6 552元/a。二是減少了3名職工的重體力操作,按每名職工年收入1.8萬元計,其產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為5.4萬元/a。更重要的是消除了車間內的粉塵污染,提高了企業(yè)的環(huán)保水平,保證了職工的身體健康。
控制系統(tǒng)改造
CXZ-2型包芯線機優(yōu)化改造前,設備的調流調速控制方法落后,不僅設備龐大,電力資源浪費嚴重,而且調速范圍小、調速不平滑,并且控制還很不穩(wěn)定,經(jīng)常造成合金包芯線的破損,使生產(chǎn)成本增大。目前,國內外普遍采用的電機調速方法為交流變頻調速,該調速方法技術已經(jīng)十分成熟,而且體積小,價格便宜,調速范圍大,操作方便靈活,還節(jié)省電力,經(jīng)濟壽命長,減少了維護檢修費用。
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